一、前言:
凡是有风机、水泵、压缩机的地方都要使用电动机,凡是使用电动机的地方,都可以使用变频器。安全、节能、环保是变频器的三大法宝。目前,我国的风机、水泵、压缩机拥有量超过4000万台,用电量约占全国发电总量的40%。如此大的耗电量使如何实现节能成为一个突出的问题。变频器正是由于具有优良的节能效果,使我国成为变频器应用的大国。二十年前,西方发达国家全面实施变频改造,到目前为止已基本改造完成,节能效果非常明显。近年来,我国也开始实施变频改造,为国家节约了大量的资源。因此,变频改造已成为工业发展的必经阶段。今年年初,我们对本市某小型电厂内循环水泵进行了变频改造,收到了很好的效果。
二、系统原理:
该电厂的蒸汽锅炉出口处蒸汽温度高达450度,压力4Mpa。然后把蒸汽通过管道通到气轮机入口使气轮机叶片旋转,从而带动发电机组发电。气轮机尾部也有一个通道,连接到一个冷凝器,用以冷却气轮机尾部蒸汽温度。蒸汽遇冷,形成真空,使气轮机蒸汽入口处与出口处压差增大,提高发电效率。冷凝器中有盘管,盘管内应该始终保持为冷水,以达到良好的冷却效果。该电厂冷却水的循环是采用一台电机把冷凝器中的热水抽到冷却塔,再把冷却后的水抽到冷凝器中,反复循环。冷却水循环泵机使用132KW的电机,共两台,一台运行,一台备用。未改造前,泵机启动采用传统的直接工频启动方式,这种启动方式的缺点是:接触器故障多、体积大、控制性能差、能耗大、启动冲击大,一台132KW的电机,每天耗电量高达3200KWh。
三、控制方案:
1、由原来的直接工频运行改为变频器运行方式,节能、安全。
2、根据冷凝器内真空度调整水流速,即调整泵机转速,以改变冷凝器盘管中冷水的流量,从而改变冷却能力,以达到调节真空度的效果,实现恒压供水。
3、台电机间切换造成的冷凝器缺水时间不超过5秒,以保证系统正常运行。
四、方案论证:
采用检测气轮机尾部真空度控制电机转速,真空度提高,减小冷却水流量,即循环水泵机转速下降。试验得出:冬季水温在-10度时,压力0.099Mpa,频率可以从50HZ下降至43HZ,根据查表可得节电率为40%左右,每天节电约为1300KWH,实施变频改造的性价比很高,方案可行。
电机在不同频率下运行的节电效果:节约电量P=N3
频率下降10%情况下的节电率:
1-(1-10%)3=27.1%
1)频率下降15%情况下的节电率:
1-(1-15%)3=38.6%
2)频率下降20%情况下的节电率:
1-(1-20%)3=48.8%
3)频率下降25%情况下的节电率:
1-(1-25%)3=57.8%
4)频率下降30%情况下的节电率:
1-(1-30%)3=65.7%
5)频率下降40%情况下的节电率:
1-(1-40%)3=78.4%
6)频率下降50%情况下的节电率:
1-(1-40%)3=87.5%
五、硬件设计:
(电器回路如附图所示:)
1.主回路:
(1)两台电机M1、M2,一台运行,一台备用。当Q1闭合,KM5闭合,变频器得电初始化,3秒后,若KM3闭合,则M1变频启动,若KM4启动,则M2变频启动。
(2)为增加可靠性及维修方便,M1,M2也可直接工频启动,工作时KM1闭合,M1工频启动,KM2闭合,M2工频启动。
2.控制回路:
(2)起停控制部分:KA闭合,变频器启动;如果变频器及负载发生故障(过压、欠压、短路、过热),则变频器立即停止,应立即切换到工频运行,以保证正常工作。
(3)变频器工作状态指示:H为变频器工作指示灯;所连接的3位半数字表头,显示变频器当前运行数字频率。
六、系统调试及参数设定:
1)上限频率
水泵的机械特性具有平方律特点。当转速超过额定转速时,负载的阻转矩将增大很多,导致电动机的严重过载。所以,上限频率(fH)不应超过额定频率(fN),故确定为50HZ。
2)下限频率
在保证一定的水流量时调试,频率从50HZ逐渐下降,最终根据实际情况确定为40HZ。
3)升速时间
冷凝器缺水时间不能超过5秒,变频器初始化时间2秒,所以升速时间设定为3秒。
4)PID参数整定
b.选择控制规律:当真空度提高时,要减小水流量,压力变送器的值为-0.1Mpa~1Mpa,对应的标准输出信号4~20mA,所以选逆向控制。
c.过程调节器的优化:
a)启动电机。
七、结束语:
实现变频改造以来,设备运行良好。尤其是冬季,节能效果非常明显,高达30—50%。同时,很少发生故障,节约了大量的维修经费。本方案在北方地区尤为适用。★
